6月1日早上八点,重庆北碚青峰山,西南油气田相国寺储气库集注站。增压机房内,一台智能巡检机器人正在执行例行任务,将设备温度、管线运行状态转化为实时数据。
几百米外的控制中心大屏上,储气库智能管控平台同步刷新着1896个采集点的信息——地下数千米的气藏动态、井筒状态、管网压力,一目了然。
现场有机器人的“眼睛”,中心有平台的“大脑”。每次接到产量调度指令,技术员操作智能配产配注系统,10分钟便能生成配产方案。而三年前,同样的事需要跨专业“对接”一周。从一周到10分钟的背后,是相国寺储气库在智能化道路上的不断探索。
年初,集团公司党组正式部署“人工智能+”专项行动。这项战略从蓝图走向现实,需要基层持续蹚出可行路径。相国寺储气库的实践,或许能为专项行动提供一个基层注脚:“人工智能+”,加什么?怎么加?
从经验驱动到智慧导航
2022年,随着扩容达产及扩压增量工程推进,相国寺储气库库容增加13%,调峰能力增加35%。硬件扩容了,管理能力如何跟上?
“制定一个采气配产方案,地质、采气、地面各自为战,数据靠人工传,方案靠经验定,一个流程要一周。”生产技术部负责人李力民回忆,井多了、管线长了,人脑算力逼近极限。
痛点即起点。2022年,储气库智能化建设被列为油气与新能源分公司首批示范工程,目标明确:把老师傅的经验,变成可计算、可迭代、可信任的算法。
过程并非一帆风顺。大家对电脑定决策心存怀疑。有位老技师直言:“机器懂个啥,它下过井吗?”
为此,项目组采取了三次深度协作:
邀约出题人。项目组与一线采气工、技师、调度员座谈,梳理出三大痛点:参数报警真假难辨、流程步骤全靠死记、预判冻堵依赖经验。项目组沉淀出第一条原则——AI要帮人过滤干扰、记住流程、预判风险,让人专注决策。
引入教练员。请老技师给项目组成员授课,讲解压力波动原因、阀门开度判断等实战经验。项目组边听边画逻辑图,逐一确认后补进规则库。第二条原则随之确立——规则的根,必须扎在实战经验的土壤里。
对照找差距。组织技术骨干对比人工方案与测试系统推荐方案,探讨“系统为何这样推荐”“人工为何那样执行”。反复校准后,分析报告成为人机相互学习的学习日志。第三条原则确立——对照产生的差异,是通往更优解的台阶。
三次深度协作之后,当初的抵触慢慢消融。老师傅们主动把压箱底的经验交给项目组,转化为数据、规则和模型。
现场观察:信任不是说服出来的,是系统里的每一条规则都融入了现场的温度,老师傅主动翻开笔记本说“这个也写进去”。那一刻,智能化才算真正进了场。
从各自为战到协同会商
2024年12月,油气与新能源分公司组织18位专家赴现场验收。专家们看到的,是一个脱胎换骨的智能储气库:
一个平台统揽全局。建成1个智能储气库管控平台,所有专业数据的集中呈现与监控,关键参数采集覆盖率100%。
六大专业模型协同作战。地质、地质力学、气藏数模、井筒、地面管网、“气藏-井筒-地面”一体化耦合等六大模型打破专业壁垒,让数据“流动”起来。
四大智能工作流自主决策。智能配采、智能配注、井筒诊断、管网分析,综合准确率≥90%。
在这套体系的设计思路上,相国寺储气库项目团队选择了构建六大专业模型,以数据接口实现实时联动,规避了一个常见误区,即用一个“超级大脑”解决所有问题,导致系统臃肿、专业深度不足。
李力民举了个例子:当地质模型预测某井压力将快速上升时,井筒模型自动校核管柱承载力,地面管网模型同步测算下游影响。三个模型在数据中台自动“会商”,不再像过去那样分头开会再集中讨论。整个“会商”仅10分钟,随后给出方案,由决策层最终判定。
方案落地不是终点。每次配产方案执行完毕后,系统会自动复盘,比对各节点实测值与预测值,生成报告交技术团队审核确认后校准。上线两年间,六大模型累计完成300多次微调和23次逻辑优化,综合准确率从78%提升到90%以上。
现场观察:六大模型不是在同一个系统里“强制握手”,而是各司其职,让数据找接口,在关键节点自动会商。10分钟出方案——打破专业壁垒,不是建一个超级大脑,而是让模型在边界处握手。
从人海战术到价值跃升
看转型有没有效果,一线员工的变化最真实。
“以前巡一次厂房,噪音大、温度高,夏天进去像洗桑拿。”相国寺集注站生产运行岗的潘剑回忆。如今,那台智能防爆巡检机器人不知疲倦地在厂区穿行,以精准巡检赢得“铁搭档”的称呼。潘剑坐在控制中心,目光落在大屏上:“现在它替我跑了,我要做的就是看数据、分析异常。”
但潘剑也坦言,新岗位并不轻松:“要在看似正常的曲线中提前发现异常征兆,这比拧螺丝难多了。我在自学数据分析,班组里好几个老同事也在学。”50岁的杨大勇也有同感:“以前靠听声音判断压缩机问题,现在模型比我准,我得学会看它的报告,不然真成了摆设。”
智能化没有让一线员工“失业”,而是让他们“升级”,富余人员转向数据分析、智能设备运维等新岗位。相国寺储气库交出了一份成绩单:产量调整操作由2小时提速至2分钟,实现3小时注采转换;无人值守注采站人员到场巡检周期从1天/次优化至1周/次;通过井筒动态诊断发现超压、超流速25井次,通过气云成像及时处置泄漏点6处。
更深刻的变化在数据之外。过去一个注采周期需要调度员打上百个电话协调汇报,现在智能管控平台自动生成调度指令并推送至手机端,闭环时间从小时级压缩到分钟级。一线员工的直观感受是:“夜班电话少了,能踏实盯着屏幕做判断了。”
另一个隐性跃升是经验固化。原计划三年培养一名合格的配产主岗,如今新员工在系统辅助下六个月即可独立顶岗。老师傅脑子里那些“说不清道不明”的手感,比如某口井压力突降时是该调阀门还是该查上游,被拆解成17个判断节点,写入了规则库。
现场观察:智能化的深层变化,是能力的置换。听声音、记流程、拼体力,这些旧能力正在被系统接管。当人从这些琐事中抽身,才得以去追问、判断、负责。这是从流程节点向思考者的回归。
从单点突破到规模复用
相国寺储气库的成功,不会是孤立的个案。专家组验收后明确建议:在西南油气田内部推广,并按共建共享思路推广至集团公司内部其他储气库。
但有同行前来学习,回去仍无从下手。大家缺的不是技术清单,而是一套从战略到执行的逻辑框架。相国寺储气库执行董事、总经理胡昌权介绍,储气库提炼了三个“坑”提醒“避开什么”,总结了三个“打法”解答“怎么做对”。
坑一:数据“采得上”但“流不动”。传感器装了,但格式不统一、时间戳对不上,六大模型之间“语言不通”,花了数月做数据治理。经验:数据治理不是技术问题,是管理问题。
坑二:算法“很聪明”但“不实用”。模型复杂到一线员工看不懂、用不了。经验:优化可解释性后,系统不仅给出结论,还给出决策依据,一线才敢用。
坑三:试点“很成功”但“推不开”。只在一个站场试点,成果很难复制。经验:从第一天起就按“可复制”设计,所有模型、流程、标准形成有形化成果。
比踩坑经验更重要的是三个打法:
业务一体化。设立地质、井筒、地面工程的跨专业“产品经理”,牵头每个智能应用场景。
科研生产一体化。设立“模型训练师”岗位,由技术员持续给模型“喂”新数据。
建设应用一体化。开发团队与现场运维团队合署办公,确保知识转移到位,让团队知识结构自然迭代。
储气库的所有模型、流程、标准已形成53项有形化成果,包括6项标准、5项专利、9项软件著作权。胡昌权表示,按照这一路径,一个储气库原本几千万元的智能化研发投入,下一个库可能只需几百万元的适配成本。
现场观察:可复制,需要的是一套可拆解、可重组的能力。相国寺储气库做到了三层跃升,即个体经验变成通用标准,单点方案变成积木组件,项目投入变成可复用资产。53项成果组成的工具箱,让下一个库不再从零开始。
【后记】
相国寺储气库的智能化,首先是国家战略的落地。作为川渝“家门口的守护者”和京津冀“千里外的温暖源”,“智慧保供”让每一方天然气都“看得见、管得了、调得动”。从经验驱动到智慧导航,这是新质生产力的注解。
落到细微处,智能化做了一件事:抵达那些“人难以每时每刻覆盖”的角落,不眠不休的精度、不知疲倦地重复。而人,终于可以抬起头。技术员用它“看得更远”,老巡检工“膝盖轻松了”。更多人拥有了更安全、高效、健康的工作环境。这些,或许才是“人工智能+”的优质产品:不是冰冷的效率,而是有温度的价值;不是对人的替代,而是对人的成全。
青峰山的冬天很冷。但有了24小时不眨眼的“同事”,这些为千家万户守护温暖的人,心里也暖了。




