5月29日,油气工艺研究院川南天然气储层改造技术研究与应用项目取得显著进展。川南常规气优化酸压方案,有效降低施工成本,川南页岩气形成套变压窜快速处置对策,极大提高套变后处置速度。
一直以来,油气工艺研究院专注于川南页岩气以及常规气储层改造技术研究,通过一系列技术创新和管理优化,为提升天然气开采效率奠定了坚实基础。在常规气开采领域,2024年年初项目团队针对嘉陵江组储层特点,开展了酸压提产技术攻关。通过对比不同区域储层的酸压施工参数,明确了影响产能的主控因素,并围绕这些因素优化酸压施工参数。通过优化了酸压工作液配方,有效降低施工成本8%以上。在吉富10井的现场应用中,该技术取得了显著效果,测试产量大幅提升。
在页岩气开采方面,项目团队持续开展水平井压裂关键参数优化工作。针对不同特征的储层,制定差异化压裂对策。针对不同套变类型,优化差异化防套变理念,形成了相应的技术做法。深化套变诱导因素的认识,初步划分了套变类型,完善了套变风险评估技术,以此为依据,现场动态识别套变风险,对于风险段及时防控,同时形成套变压窜快速处置对策,极大提高了套变后处置速度,避免等停过程中发生套变加剧。目前配置区深层页岩气已完成自205H76、自205H69两平台及自306井的压裂施工,平均加砂强度3.4吨/米,平均用液强度30方/米。
下一步,吉林油田将围绕川南配置区提高支撑缝长研究、套变压窜风险评价、茅口组酸压设计图版完善以及嘉陵江组酸压参数优化等方面开展深入研究。同时,积极筛选酸液评价岩芯和泥浆溶蚀率实验,为未来的技术应用提供有力支持,以川南天然气开采技术的不断进步推动川南天然气产业的持续发展。