中国石油西南油气田70余口老井累计增产天然气超4300万立方米
近日获悉,今年年初以来,中国石油西南油气田公司以采气工艺为抓手,锚定老井复产稳产 目标,在老气田科学开展压舱石 工程,全面摸排老井状况,因地制宜实施一井一策 举措,收到显著效果。1至7月,西南油气田对70余口老井开展工艺措施,累计增产天然气超4300万立方米,较去年同期增长166%,跑出了老井挖潜增量加速度 。
西南油气田在2023年投产4套负压采气工艺现场的基础上,积极开展选井和工艺论证。新投运的2套负压采气工艺设备,成功让麻8井等关停井复产,促进了负压采气工艺技术高效推广应用。上半年,采用负压采气工艺复产增产的老井增至13口,日增产天然气超8万立方米,累计增产天然气超1100万立方米,较2023年同期增加121%,负压采气复产气量实现大幅增长。
为充分吸收页岩气平台增压工艺规模化应用的成功经验,西南油气田结合常规气井管理的特点,在常规老气井推广应用集输站增压采气工艺措施。岳114井站首次实施常规老气井集中增压获得成功,站内集输的5口老气井实现复产增产,日增天然气超1.7万立方米,上半年累计增产天然气320多万立方米,增压采气工艺增产效果明显。
西南油气田发挥车载压缩机气举作业的优势,优化生产运行管理程序,有效缩短作业前期的准备时间,快速响应项目建设单位需求。上半年,累计实施47井次,增产天然气1600多万立方米。针对磨溪气田一口老井的具体情况,西南油气田优化现场作业人员配置,强化设备日常维护,实现长期24小时连续作业稳定运行,上半年累计增产天然气530多万立方米。
西南油气田持续推广应用柱塞+间开 、电潜泵等成熟井下排水采气工艺,在井26井连续运行电潜泵工艺。上半年,井26井采气工艺运行平稳高效,日增产天然气超3.5万立方米,累计增产天然气630多万立方米。在邛西8井等井实施柱塞气举+间开 工艺,上半年累计增产天然气近250万立方米,通过井下排水采气工艺,实现关停井复产。
下一步,西南油气田将加强成熟采气工艺在老井挖潜方面的应用,评估和引进新技术、新工艺,不断拓展老井挖潜工作武器库 ,强化工艺应用现场跟踪及优化调整,高效实现关停老井复产、低效老井增产,为公司高质量上产500亿立方米夯实基础。
资讯来源:中国石油天然气集团
免责声明: 本站内容转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,转载此文仅出于传递更多信息的目的,但这并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本站内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。